益新煤矿活跃着这样一支“技改前锋队”——他们扎根现场,聚焦设备运行痛点;他们主作为为,攻克多项技术鼎新难题;他们精准施策,突破设备升级瓶颈。这支行列就是益新煤矿煤质科。2025年以来,该科室整个成员始终秉持攻坚克难的工作态度,持续投身设备技术刷新实际,通过一系列内容性成就彰显“技改兴企” 的责任担任,以实干心灵筑牢企业安全出产防线,以赤诚之心为企业降本增效注入强劲动能。
16幼时攻坚,幼技改破解给煤机大隐患
主井卸载仓下,甲带给煤机因长功夫运行,甲带磨损严沉,已影响正常运行。发现问题后,煤质科迅速协调组织机电班骨干成立攻坚幼组,蹲守现场测算数据、推演规划,用一周功夫实现筹备工作,经该矿辅导核准后,刷新工程正式启动。
该幼组首吓酌3幼时清空场地,再逐步推动三项关键技改:落煤点底板前移0.4米,将原煤冲击力削减60%;槽箱调整尺寸并向内倾斜8厘米,解除漏货且缩短工人算帐功夫;防跑偏块移至可见处,大幅缩减守护时长。团队一举将原打算36幼时的工程提前15幼时实现,当晚11点设备实显旖稳运行。刷新后,甲带寿命从1年耽搁至2-3年。这三个看似单一的调整,现实为该矿及公司节约设备装置与更换用度10余万元。
2天突破,矸石皮带“窄改宽”升级焕新生
该矿三水平矸石皮带原为长19米、宽0.8米的固定式运输机。因胶带宽度不及,运行中物料撒落严沉,且大块矸石着落存在人身中感冒险,频仍产生的堵仓口景象亦影响正常出产。更为复杂的是,该设备是科内唯逐一条0.8米规格皮带,配件不足通用性,以至维建工作时时难题沉沉。
鉴于此,科室辅导组织15位成员成立专项团队,自主发展实地丈量与规划设计,最终决策将其升级为1米带宽皮带机。施工期间,团队成员协同共同,克服设备起吊、搬运等环节的技术难点,两天内实现旧机拆除与新机装置作业,并实现一次性试运行成功。刷新后,物料撒落景象隐没,堵仓口问题得到底子性解决。此举不仅显著降低了工人劳动强度、解除潜在安全隐患,更因实现与其他设备配件通用化,大幅简化了后续守护流程。
6天激战,为筛上物皮带沉筑“安全堤”
三水平筛上物皮带长廊是2008年建成的“老设备”,因持久雨水侵蚀、地面下沉,近期已出现头部框架形变,安全隐患渐显。
发现问题后,煤质科整个成员、机电队人员及综机车间5名人员共计20余人迅速组成专项团队,测数据、画图纸、造订加固规划。最终规划敲定:吓酌6寸管加固底部槽钢,以斜拉结构强化框架不变性;再用矸石回填夯实,随后灌注3吨水泥、5立方米沙子、2立方米石子,浇筑20厘米厚混凝土,使基础与4根支承形成整体;最后铺设20毫米厚铁板防撞击,并拆除机头仓体及2根大型工字钢以减轻负荷。
6天功夫里,团队成员轮班守在现场盯进度、解难题,从泥泞勘测到混凝土浇筑,从部件加固到负荷减负,全程攻坚。当最后一块铁板铺设结束,设备框架稳稳立住,下沉形变隐患被彻底根除。这台老设备经刷新升级,沉新筑牢了安全防线。
从精准技改到基础加固,从设备升级到效能提升,在技改兴企的路上,益新煤矿煤质科始终是冲锋在前的实干前锋。这些刷新不仅是一次次技术升级,更彰显了他们“只有想干,就没有干不好;只有想干,就肯定能干好”的团队奋斗心灵。